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广州石化创新创效工作室开展nianxiangyuan 操作优化行动,助力攻坚创效

   【乐虎集团的官方网站 】原标题:广州石化创新创效工作室助力攻坚创效
 
  在“百日攻坚创效”行动中,广州石化炼油三部“王斌创新创效工作室”充分发挥带头和示范引领作用,组织技术骨干先后开展了污油回炼攻关、nianxiangyuan 操作优化、接触冷却塔顶空冷操作优化等一系列攻坚创效行动,效果明显。
 
  3月下旬,针对3号焦化装置低压氮气耗量异常增加问题,工作室人员深入现场,认真排查分析氮气用量情况,发现冷焦水罐尾气回收系统罗茨风机停止后因惯性的转动,会引起冷焦水系统补氮动作。工作室人员通过优化,将冷焦水罐顶压力控制由原来的0.9千帕降低至0.6千帕,根据冷焦工况及时调整罗茨风机运行频率,每天节约氮气1000多立方米。
 
  近日,2号焦化装置中压蒸汽耗量偏高,nianxiangyuan 入口压力波动大,影响装置安全平稳运行。工作室牵头制定了《nianxiangyuan 优化运行控制方案》,要求操作人员控制nianxiangyuan 工作点紧贴防喘振曲线运行,针对装置不同生产阶段工况变化大,系统波动大的情况,要求操作人员提前介入,对可能出现的波动预先做好调整。经过持续优化,该装置中压蒸汽耗量每小时降低了1.91吨,每年可节约蒸汽成本近50万元。
 
  焦化装置接触冷却塔主要作用是对焦炭塔吹汽、给水冷焦时产生的大量蒸汽和少量油气进行洗涤。目前,两套焦化装置均实行24小时生焦周期,冷焦时间充裕。工作室人员经过分析发现塔顶的4组共8台空冷不需要全开也可以保证冷却效果,每组空冷只需要保留一台便能够满足生产需要。工作室人员根据生产实际,精心优化生产操作,要求班组人员在冷却温度可控的情况下,每组停下一台空冷,每天节约用电400千瓦时。
 
  4月份,工作室人员还利用2号焦化装置的废油回收设施,将两套焦化装置的封油罐脱水污油进行收集回炼,每月回炼4吨污油,实现了环保和效益的双赢。

来源:中化新网

标签: 创效广州石化攻坚nianxiangyuan   

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