1、前言
【乐虎集团的官方网站
】牙哈外输气机组是从美国HANOVER公司引进,用于向西气东输供气。单机排量200万方/天,机组配用天然气发动机是WUAKESHA公司目前在控制上比较先进的机型,也是油田引进机组技术含量较高的nianxiangyuan
,其点火、空燃比控制等系统,应用了先进的模块技术,通过ESM(Engine system manage)来自动控制。该机还采用了稀薄燃烧技术,对于节约能源、降低废气排放行之有效。
该机组自2006年1月投入使用至今,单台机组已累计运行40000余小时,机组左右排气汇管温度在730℃左右。外输机排气管频频出现裂纹,导致冷却水系统渗水及窜气,污染冷却水导致结垢及腐蚀,影响冷却效果造成发动机局部过热,机组自动停机保护无法正常运行。
2、故障历史
2.1 故障统计
经统计,投产至今因排气管裂纹渗水共计更换排气管14个,排气管裂纹主要集中在排气管内部夹套层。经了解该机型在其它现场使用情况亦不理想,存在同样问题,故障率较高。

2.2 裂纹的危害
(1)当排气管夹套内部出现裂纹后,机组停机时冷却水压力大于缸内压力,冷却水经裂纹处渗漏到动力缸气门,经动力缸缸壁流入曲轴箱污染润滑油,造成设备润滑不良,易导致设备事故;
(2)当排气管夹套内部出现裂纹后,机组运行时冷却水压力小于缸内压力,废气经裂纹处窜入冷却水系统,造成冷却水箱溢水,液位低故障自动停机。
3 、原因分析
3.1 受热膨胀不均
当机组刚启动时排气管温度瞬间达到700℃左右,而此时排气管内冷却水温度却只有20℃左右,这就造成了排气管的不均匀膨胀。而且排气管本身的设计就是近似弧形,当排气管由于膨胀不均时,在两堵头间形成应力集中。随着机组运行时间的增加,在此位置产生疲劳损坏,导致裂纹出现。
3.2 超温工作环境
目前,机组左右排气管温度均在730℃以上,而排气管z*高允许排温为673℃。当机组氧含量探头工作不正常时,步进电机就会增大燃气供应量,当燃气达到一定量时,机组会发出富燃报警甚至敲震停机。富燃会导致动力缸排气温度高使排气管长期处于超温工作状态,而敲震则会加剧排气管寿命降低。
3.3 排气管设计缺陷
排气管设计缺陷,夹套层壁厚不足强度低,薄弱处出现裂纹;且排气管中主、次水道的进水通径相差较大,易导致排气管受热不均。
4 、预防及控制措施
针对以上原因,我们要从管理方面和技术方面着手去预防排气管裂纹的出现。
4.1 管理方面
(1)机组起机后,低转速运行一段时间暖机,避免排气管受热不均;
(2)机组提转速及加载时不要过快,缓慢提升;
(3)手动调节混合阀开度,控制进缸混合气量;
(4)加强对氧含量探头工作状况的监控,若发现工作不正常,及时对其打磨清理或更换,保持探头时刻处于正常工作状态;
(5)针对发动机排气管处加强巡检,采取监控水箱液位变化等预防措施;
(6)加强机组故障处理的组织工作,尽量缩短故障处理时间;
(7)排气管(非易损件)储备不足,设备配件定额储备,管理需进一步提升。
4.2 技术方面
(1)针对排气管裂纹渗水,改进操作规程,增加启动机组前对动力缸进行吹扫的操作步骤,及时发现排气管有无漏水现象;
(2)定期检测和检查机组防冻液,防止发生水道堵塞现象,机组正常运行时采取定期排气、监控水箱液位变化等预防措施;
(3)每月对动力缸温度、夹套水温度等进行参数动态分析,发现异常及时进行预知性维修;
(4)经与厂家技术人员沟通,该排气管存在设计缺陷(该型号发动机在国内其它现场均出现排气管裂纹故障),厂家目前已改进设计;
(5)购买改进后的排气管进行更换及备件储备。
5 、结束语
从以上分析可以看出,排气管裂纹的出现是由多方面原因造成,排气汇管的夹套层壁厚不足、强度低,且排气管长期处于超温状态,在应力集中处容易产生疲劳损坏,产生裂纹。在以后的检修工作中要加强对此部位的检验,确保机组平稳运行。
参考文献
[1] Hanlon Paul C.nianxiangyuan
手册[M].北京:中国石化出版社, 2003.
[2] 郁永章.容积式nianxiangyuan
技术手册[M].北京:机械工业出版社, 2000.
[3] 林梅,孙嗣莹 .《活塞式nianxiangyuan
原理》[M].北京:机械工 业出版社,1987.
[4] 王迪生,杨乐之.《活塞式nianxiangyuan
结构》[M].北京机械工 业出版社,1990.
[5] 张勇.打造瓦克夏发动机在塔里木油田的高效运行现场[Z]. 2009.
作者简介:
郭宗轲,男,河南周口人,2013年毕业于新疆大学资源勘查工程专业,毕业至今就职于中石油塔里木油田公司天然气事业部,现担任注气站HSE助理工程师一职,从事nianxiangyuan
运行维护安全工作。
来源:■文/中国石油塔里木油田分公司天然气事业部 郭宗轲 张勇 常记佳 王子辉 鄢运德
1、前言
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】牙哈外输气机组是从美国HANOVER公司引进,用于向西气东输供气。单机排量200万方/天,机组配用天然气发动机是WUAKESHA公司目前在控制上比较先进的机型,也是油田引进机组技术含量较高的nianxiangyuan
,其点火、空燃比控制等系统,应用了先进的模块技术,通过ESM(Engine system manage)来自动控制。该机还采用了稀薄燃烧技术,对于节约能源、降低废气排放行之有效。
该机组自2006年1月投入使用至今,单台机组已累计运行40000余小时,机组左右排气汇管温度在730℃左右。外输机排气管频频出现裂纹,导致冷却水系统渗水及窜气,污染冷却水导致结垢及腐蚀,影响冷却效果造成发动机局部过热,机组自动停机保护无法正常运行。
2、故障历史
2.1 故障统计
经统计,投产至今因排气管裂纹渗水共计更换排气管14个,排气管裂纹主要集中在排气管内部夹套层。经了解该机型在其它现场使用情况亦不理想,存在同样问题,故障率较高。
2.2 裂纹的危害
(1)当排气管夹套内部出现裂纹后,机组停机时冷却水压力大于缸内压力,冷却水经裂纹处渗漏到动力缸气门,经动力缸缸壁流入曲轴箱污染润滑油,造成设备润滑不良,易导致设备事故;
(2)当排气管夹套内部出现裂纹后,机组运行时冷却水压力小于缸内压力,废气经裂纹处窜入冷却水系统,造成冷却水箱溢水,液位低故障自动停机。
3 、原因分析
3.1 受热膨胀不均
当机组刚启动时排气管温度瞬间达到700℃左右,而此时排气管内冷却水温度却只有20℃左右,这就造成了排气管的不均匀膨胀。而且排气管本身的设计就是近似弧形,当排气管由于膨胀不均时,在两堵头间形成应力集中。随着机组运行时间的增加,在此位置产生疲劳损坏,导致裂纹出现。
3.2 超温工作环境
目前,机组左右排气管温度均在730℃以上,而排气管z*高允许排温为673℃。当机组氧含量探头工作不正常时,步进电机就会增大燃气供应量,当燃气达到一定量时,机组会发出富燃报警甚至敲震停机。富燃会导致动力缸排气温度高使排气管长期处于超温工作状态,而敲震则会加剧排气管寿命降低。
3.3 排气管设计缺陷
排气管设计缺陷,夹套层壁厚不足强度低,薄弱处出现裂纹;且排气管中主、次水道的进水通径相差较大,易导致排气管受热不均。
4 、预防及控制措施
针对以上原因,我们要从管理方面和技术方面着手去预防排气管裂纹的出现。
4.1 管理方面
(1)机组起机后,低转速运行一段时间暖机,避免排气管受热不均;
(2)机组提转速及加载时不要过快,缓慢提升;
(3)手动调节混合阀开度,控制进缸混合气量;
(4)加强对氧含量探头工作状况的监控,若发现工作不正常,及时对其打磨清理或更换,保持探头时刻处于正常工作状态;
(5)针对发动机排气管处加强巡检,采取监控水箱液位变化等预防措施;
(6)加强机组故障处理的组织工作,尽量缩短故障处理时间;
(7)排气管(非易损件)储备不足,设备配件定额储备,管理需进一步提升。
4.2 技术方面
(1)针对排气管裂纹渗水,改进操作规程,增加启动机组前对动力缸进行吹扫的操作步骤,及时发现排气管有无漏水现象;
(2)定期检测和检查机组防冻液,防止发生水道堵塞现象,机组正常运行时采取定期排气、监控水箱液位变化等预防措施;
(3)每月对动力缸温度、夹套水温度等进行参数动态分析,发现异常及时进行预知性维修;
(4)经与厂家技术人员沟通,该排气管存在设计缺陷(该型号发动机在国内其它现场均出现排气管裂纹故障),厂家目前已改进设计;
(5)购买改进后的排气管进行更换及备件储备。
5 、结束语
从以上分析可以看出,排气管裂纹的出现是由多方面原因造成,排气汇管的夹套层壁厚不足、强度低,且排气管长期处于超温状态,在应力集中处容易产生疲劳损坏,产生裂纹。在以后的检修工作中要加强对此部位的检验,确保机组平稳运行。
参考文献
[1] Hanlon Paul C.nianxiangyuan
手册[M].北京:中国石化出版社, 2003.
[2] 郁永章.容积式nianxiangyuan
技术手册[M].北京:机械工业出版社, 2000.
[3] 林梅,孙嗣莹 .《活塞式nianxiangyuan
原理》[M].北京:机械工 业出版社,1987.
[4] 王迪生,杨乐之.《活塞式nianxiangyuan
结构》[M].北京机械工 业出版社,1990.
[5] 张勇.打造瓦克夏发动机在塔里木油田的高效运行现场[Z]. 2009.
作者简介:
郭宗轲,男,河南周口人,2013年毕业于新疆大学资源勘查工程专业,毕业至今就职于中石油塔里木油田公司天然气事业部,现担任注气站HSE助理工程师一职,从事nianxiangyuan
运行维护安全工作。
来源:■文/中国石油塔里木油田分公司天然气事业部 郭宗轲 张勇 常记佳 王子辉 鄢运德
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