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】多雨的夏季降至,很多使用空压机的工厂都加强了压缩空气系统的排水管理,并且普遍都有如下三个痛点:
痛点一:压缩空气系统中大量的冷凝液排放点,不知到哪个堵上了,长期不排水,造成液态水逃逸到后道工序,形成压缩空气系统的储气罐变水罐,管路液击、末端含水量大。对于空压机而言,会加速造成后冷却器的腐蚀或爆裂,液击造成空压机主机的不可逆早期磨损。
痛点二:压缩空气系统中,有时不清楚哪个排水点在长排漏气,或人工排水不关严,造成大量的能源浪费。
痛点三:冷凝液排放无法数据化,管理无数据。
如下是上海地区的一个案例,数字化分析天气与冷凝液排水量的关系:
一、上海某企业厂用空气系统使用4台132kW空压机以及普通冷干机
1、4台空压机吸气量最大值:约=80m3/min(实际开多少机器照此方法推算)。
2、举例(上海地区梅雨季节,空气含水量较大值):在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,0.7MPa的空压机供气,冷干机压力露点约为5℃,连续运行24小时。
3、每天吸气带入水量=g1*70%*80*60*24 =30.38*70%*80*60*24=2449.8kg。 (由大气压力露点/水分含量表查出30℃下含水量g1为30.38g/m3)
4、通过冷干机后24小时含水量= g2*80*60*24=1.26*80*60*24=145.1kg (在此压力和温度下对应的大气露点为-18℃,g2约为1.26g/m3) ,这部分145.1公斤的水分是以气态在压缩空气中进入管路及设备。
5、这样的条件下,总空气系统(包括各级空压机排水、过滤器和干燥机)要往外排g1-g2=2449.8-145.1=2304.7kg的冷凝水才能保证露点。这2吨多水是每天需要各排水点及干燥机对外安全排放掉,如果排放故障,必然进入后道。
如上是极值估算,实际按气温及大气的含水量,季节的不同,空压机运行数量和负载而变化。
二、该厂制氮空气系统使用3台200kW 空压机以及2台普通冷干机
同理:按空压机吸入气量每m3/min换算24小时排水2304.7/80=28.8kg
制氮空压机平均运行气量约在50m3/min,即每天排水28.8*50=1440kg
这么多的冷凝液,依靠人力管理比较困难,但加装冷凝液管理系统可以实现精益管理,在线监视各关键点的冷凝液排放,提高可靠性。排放如有异常,可及时报警;同时,可以通过分析冷凝液排放在线数据,帮助改善排放的方式和时间间隔,提高压缩空气系统可靠性,而且节能量可观,助力工厂数智化,投资回报通常小于2年。
数据案例如图1,实时分析数据案例如图2。
如上后冷却器标本时间段12小时:
1.后冷却器排水次数(55-6=49),平均每小时49/12=4次;
2.总排水量(22061-1951)/400=50升(未标定前,按400脉冲1升估算),平均每次 50/49=1.0升;
该排水点状态评估:正常,该点在实际运行工况下,平均每天排水50*24/12 =100kg。
冷凝液的排放管理通常可能会被忽视,此文希望引起大家的重视。


来源:本站原创
【乐虎集团的官方网站 】多雨的夏季降至,很多使用空压机的工厂都加强了压缩空气系统的排水管理,并且普遍都有如下三个痛点:
痛点一:压缩空气系统中大量的冷凝液排放点,不知到哪个堵上了,长期不排水,造成液态水逃逸到后道工序,形成压缩空气系统的储气罐变水罐,管路液击、末端含水量大。对于空压机而言,会加速造成后冷却器的腐蚀或爆裂,液击造成空压机主机的不可逆早期磨损。
痛点二:压缩空气系统中,有时不清楚哪个排水点在长排漏气,或人工排水不关严,造成大量的能源浪费。
痛点三:冷凝液排放无法数据化,管理无数据。
如下是上海地区的一个案例,数字化分析天气与冷凝液排水量的关系:
一、上海某企业厂用空气系统使用4台132kW空压机以及普通冷干机
1、4台空压机吸气量最大值:约=80m3/min(实际开多少机器照此方法推算)。
2、举例(上海地区梅雨季节,空气含水量较大值):在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,0.7MPa的空压机供气,冷干机压力露点约为5℃,连续运行24小时。
3、每天吸气带入水量=g1*70%*80*60*24 =30.38*70%*80*60*24=2449.8kg。 (由大气压力露点/水分含量表查出30℃下含水量g1为30.38g/m3)
4、通过冷干机后24小时含水量= g2*80*60*24=1.26*80*60*24=145.1kg (在此压力和温度下对应的大气露点为-18℃,g2约为1.26g/m3) ,这部分145.1公斤的水分是以气态在压缩空气中进入管路及设备。
5、这样的条件下,总空气系统(包括各级空压机排水、过滤器和干燥机)要往外排g1-g2=2449.8-145.1=2304.7kg的冷凝水才能保证露点。这2吨多水是每天需要各排水点及干燥机对外安全排放掉,如果排放故障,必然进入后道。
如上是极值估算,实际按气温及大气的含水量,季节的不同,空压机运行数量和负载而变化。
二、该厂制氮空气系统使用3台200kW 空压机以及2台普通冷干机
同理:按空压机吸入气量每m3/min换算24小时排水2304.7/80=28.8kg
制氮空压机平均运行气量约在50m3/min,即每天排水28.8*50=1440kg
这么多的冷凝液,依靠人力管理比较困难,但加装冷凝液管理系统可以实现精益管理,在线监视各关键点的冷凝液排放,提高可靠性。排放如有异常,可及时报警;同时,可以通过分析冷凝液排放在线数据,帮助改善排放的方式和时间间隔,提高压缩空气系统可靠性,而且节能量可观,助力工厂数智化,投资回报通常小于2年。
数据案例如图1,实时分析数据案例如图2。
如上后冷却器标本时间段12小时:
1.后冷却器排水次数(55-6=49),平均每小时49/12=4次;
2.总排水量(22061-1951)/400=50升(未标定前,按400脉冲1升估算),平均每次 50/49=1.0升;
该排水点状态评估:正常,该点在实际运行工况下,平均每天排水50*24/12 =100kg。
冷凝液的排放管理通常可能会被忽视,此文希望引起大家的重视。
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